螺栓断裂失效模式--案例分析

螺栓的断裂失效模式,一直是行业内的重要研究课题。

 

今天,螺丝君通过本篇文章的案例分析,希望能对各位老铁有一定启示。

螺栓广泛应用在汽车零部件联接,但在实际生产、制造和装配过程中,各种异常因素会导致螺栓连接出现如内螺纹滑牙和螺栓断裂等失效。

螺栓断裂是最常见的一种失效,常见的螺栓断裂形式有疲劳断裂、脆性断裂、应力腐蚀断裂、蠕变断裂等。

而导致螺栓断裂的原因一般有疲劳载荷、剪切载荷和拉伸载荷等,常见的断口有疲劳断口、韧性断口、剪切断口等。

发动机点火线圈的功能是将12V的低压电转化为15~20 kV高压电,高压电通过火花塞变成高压电火花点燃可燃混合气体。

点火线圈固定螺栓是将点火线圈固定在发动机缸体上,通过拧紧从而夹紧点火线圈,防止在振动载荷下点火线圈的脱落。

按照VDI2862对拧紧点的等级的分类(主要分为KAT A、KAT B、KAT C三类),该拧紧点的拧紧等级为KAT B,即拧紧如出现失效,会导致汽车出现如抛锚等功能性失效。

此外,发动机点火线圈是个耗损件,汽车每行驶一定的里程数就需要更换。更换时,需先拧松固定螺栓,更换火花塞后重新拧紧固定螺栓。

 

01

问题描述

 

某车辆在路试至50 000 km准备进行火花塞拆装时,第4缸点火线圈固定螺栓底部断裂,其它3缸点火线圈固定螺栓正常。

失效螺栓有明显的扭曲变形,且断裂在铝缸盖孔内,断裂位置在第10颗螺牙处,螺栓共43颗牙。失效螺栓和其它缸拆下来的螺栓如图1b所示。
通过信息调研,该车辆在20000 km和40000 km均更换过火花塞,断裂发生在第3次更换火花塞时,每次更换火花塞时仍采用原螺栓进行拧紧。
该螺栓为自攻螺栓,等级为8.8级,尺寸为M6×45,螺栓主要作用是将点火线圈固定在未预制螺纹的铝制缸盖上,螺栓在第4缸的装配的位置如图1a所示。该螺栓的拧紧工艺为扭矩法11 N·m。

(a) 点火线圈固定螺栓的装配位置

(b) 断裂的第4缸点火线圈固定螺栓

▲ 图 1 点火线圈固定螺栓的装配位置和断裂失效螺栓

 

02

测试分析

 

1、断口分析

采用体式显微镜对失效的螺栓进行宏观断口分析,宏观断口如图2a所示,断口呈现扭转方向,推测螺栓断裂前受到扭转力。

采用扫描电子显微镜(SEM)对失效的螺栓进行微观断口分析,微观断口如图2b所示,失效件断口为典型的塑性断口,呈顺时针方向剪切韧窝,结合失效螺栓有明显的扭曲变形,推测螺栓是受扭转力过载而导致的断裂。

(a)宏观断口

 

(b)微观断口

▲ 图 2 失效件断口分析

2、显微金相和硬度分析

该螺栓的材料为宝钢SWRCH40K,通过调制热处理达到8.8级的强度。根据标准为ISO 898-1,该螺栓的硬度范围为250-320HV10。

对失效件进行金相检验,检验的结果显示失效螺栓的主要组织为回火索氏体,组织正常,金相图片如图3所示。

采用硬度机对失效螺栓的心部进行硬度测试,测试的结果范围为290-298HV10。符合8.8级螺栓强度要求,详细测试结果如表1所示。

▲ 图 3  失效螺栓金相

▲ 表 1  失效螺栓硬度

3、模拟装配分析

为进一步确认失效的原因,实验室设计了如下实验:

a(实际零件上拧至失效)、b(实际零件上重复拧紧6次)、c(将螺栓扭转断裂)和 d(将螺栓拧在螺母上至断裂)4种模拟装配实验,如表2所示。

▲ 表 2  失效模式假设与模拟装配

a) 实际零件上模拟装配拧紧至失效

模拟装配的装置图如图4a所示,螺栓直接拧在发动机壳体的螺纹孔上至失效。拧至16 N·m后开始失效,螺栓无损坏,未出现扭曲和断裂现象(图4b),模拟拧至失效的拧紧曲线如图4c所示,失效模式为铝缸体内螺纹滑牙。

这说明按照正常情况进行拧紧,即使拧至失效,该螺栓也不会发生断裂。      

(a) 模拟装配装置    

(b) 模拟装配实验后的螺栓

(c) 模拟装配曲线

▲ 图 4  实际零件上拧紧至失效模拟装配实验

b) 实际零件重复拧紧 6 次

模拟装配实验的装置和图4a相同,按照设计的工艺扭矩拧至11 N·m,再拧松。重复6次,取出螺栓,螺栓的状态如图5a所示,螺栓未出现扭曲或断裂等失效。

模拟装配曲线如图5b所示,曲线未出现屈服或扭矩掉落等现象。这说明按照11 N·m正常重复多次拧紧,螺栓也不会出现断裂等失效。

(a) 模拟装配实验后的螺栓    

(b) 模拟装配曲线

▲ 图 5 实际零件上重复拧紧模拟装配实验

c) 将螺栓扭转断裂

将螺栓一端夹在台虎钳上,让螺栓的拧紧时无法自有伸长,此时螺栓只承受切应力。

螺栓拧至断裂失效的装置如图6a所示,模拟装配曲线如图6b所示,螺栓在拧至12 N·m时出现屈服,拧至14 N·m时出现断裂。

(a) 模拟装配实验后的螺栓

 (b) 模拟装配曲线

▲ 图 6 将螺栓扭转断裂模拟装配实验

d) 将螺栓拧在螺母至断裂

为让模拟螺栓在装配过程中拉断,实验室设计将螺栓穿过钢垫片,拧在高强度等级的螺母上(等级为10级),拧至失效后,螺栓出现断裂。

实验装置如图7a所示,断裂的螺栓如图7b所示,模拟装配的曲线如图7c所示。螺栓在拧至13 N·m开始屈服,拧至15 N·m左右断裂。

(a) 模拟装配装置图     

(b) 模拟装配实验后的螺栓

(c) 模拟装配曲线

▲ 图 7 将螺栓拧在螺母上至断裂模拟装配实验

 

03

分析和讨论

 

根据失效螺栓的硬度和心部金相测试结果,螺栓的强度符合设计要求。

模拟装配的a实验结果表明螺栓在铝缸体上正常拧紧时不会出现断裂。当拧至较高的扭矩时,即使铝缸体内螺纹出现滑牙,螺栓也不会出现断裂。

模拟装配的b实验结果表明按照设计的工艺扭矩多次重复装配,螺栓也不会出现断裂。

模拟装配实验c和模拟装配实验d的测试过程中,螺栓均出现断裂。因此,对比这两种状态的螺栓断口和失效件的断口。

宏观断口的对比如图8所示,通过对比发现,失效件断口和模拟装配c实验的拧断断口较相似。

微观断口的对比如图9所示,失效件和模拟装配c实验的拧断断口的韧窝均呈一定方向性,相似性较高,均主要受扭转剪切载荷而断裂。

模拟装配d实验的螺栓断口主要呈轴向韧窝,与主要受扭转剪切载荷失效件断口差异较大。这说明d实验的螺栓主要承受拉伸载荷而断裂。

(a) 失效螺栓

(b) 扭转断裂螺栓

(c) 主要承受拉力断裂的螺栓

▲ 图 8 宏观断口对比

(a) 失效螺栓

(b) 扭转断裂螺栓

(c) 主要承受拉力断裂的螺栓

▲ 图 9 微观断口对比

通过宏观断口和微观断口的对比分析,确定失效件主要承受扭矩载荷而导致的断裂,实验室进一步对点火线圈固定螺栓的拧紧过程进行了调研。该螺栓拆装后,未采用定扭矩扳手进行拧紧,而是直至拧不动为止。

40000 km更换第二次更换火花塞时,螺纹孔已出现轻度滑牙。螺纹孔滑牙会导致螺栓拧紧时无法自由向下运动。

此时,继续拧紧时,螺栓会主要承受扭转载荷,同时未采用定值扭力扳手,可能会导致螺栓承受过拧的载荷,使得螺栓产生不可逆的剪切塑性变形或微裂纹,最终导致螺栓在路试中断裂。

因此,断裂原因很可能发生在第二次更换火花塞时,螺栓没有正常拧入(内螺纹已损伤或螺栓倾斜拧入),以致拧紧扭矩高于扭断扭矩14 N·m,进而导致螺栓扭转断裂。

 

04

螺丝君经验与总结

 

1)  点火线圈固定螺栓主要承受剪切载荷而断裂,其断口呈顺时针方向剪切韧窝。

2)  通过模拟装配对比分析,失效的点火线圈固定螺栓宏观和微观断口与该螺栓纯扭转(状态)的断口最为相似,这也进一步说明螺栓的断裂模式为扭转(剪切应力)断裂失效。

3)  点火线圈固定螺栓断裂的可能原因为第二次40000Km更换火花塞时,螺栓没有正常拧入(内螺纹已损伤或螺栓倾斜拧入),且拧紧扭矩高于螺栓扭转断裂扭矩14Nm,进而导致螺栓扭转断裂。

 

转载自《GAF螺丝君》

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